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DQSS-4AG清纱监测装置使用维修经验浅谈

发布时间: 2008-12-08 来源: 作者:
    我公司在2003年购置了20台长岭DQSS-4AG清纱监测装置。五年以来,性能稳定、清除效率高、故障率低、操作维护方便、维修简单,有效地保证了成纱质量。同时为生产管理提供了多种数据。是普通络筒机上一款很好的电子清纱器。
    经过长期的使用和维修,积累一些经验供大家参考。

现象1:左车或右车无车速。
维修方法:
    一般为车速传感器的电缆线断造成。可用数字三用表电阻档逐段检查断路点,焊接即可(络筒机小毛刷活动部位电缆容易出现内部断路)。

现象2:左车或右车瞬间纱线全部切断。
维修方法:
    瞬间一刀切,是由于电源掉电,处理器发出了切刀命令。一般为车速传感器电缆破损后短路造成,也就是传感器的+8V电源与地线短路造成,多原于人为故障。重新焊接包扎即可。

现象3:连续15锭不切纱疵。
维修方法:
    1. 查找15锭不切的处理器,检查处理器的保险丝是否损坏,更换保险丝。2. 槽板内电缆与槽板挤压引起的短路现象(人为安装故障)。包扎破损处重新安装电缆。3. 该组处理器与主电缆对接的插头座接触不良。重新插接。

现象4:检测头7锭或8锭不切刀。
维修方法:
    1. 将这几锭检测头插头逐锭拔下判断是那锭检测头引起故障(一般为某锭检测头电缆破损后的短路或检测头内部进水造成,引起该组处理器的前7锭或后8锭不切)更换有故障的检测头。2. 切刀电压故障,处理器中切刀电路36V充电电容质量变差(漏液或鼓包),更换电容器。3. 连接处理器的5号或4号电缆的小印制板上切刀电压36V开路,一般为印制板进水或车间的太潮湿引起的印制板的印制线被腐蚀、断裂造成)。重新搭飞线焊接,降低车间湿度,增加防护措施。

现象5:正常络纱时,检测头指示灯不闪亮、不切刀、不计定长,但按几下检测头清零按键,恢复正常。
产生的原因:清零按键长期使用,受环境(飞花、灰尘、潮湿)的影响,按键的触点接触不良,导致纱线通道断开(正常络纱时此按钮处于常闭状态)。
维修方法:
    更换清零按键。如果不使用定长,可将检测头清零按键的常闭点短接(4AG一般为蓝色线和红色线)。

现象6:利用综合键即时查出有故障的单锭(建议使用定时交班)。
操作方法:
    在待命状态下按“综合”键后可以查看1#(产量)、2#(接头)、3#(纱疵)等数据。对比这3个数据,可以即时查出故障单锭,避免坏纱产生。1. 与其他单锭对比1#(产量),如果产量明显少或明显多,都说明该单锭有问题。2. 单锭1#(产量)正常,如果对比2#(接头)小于3#(纱疵),说明该锭切不断纱或人为作弊(人为使切刀不动作,达到多计产量)。

结语
    DQSS-4AG清纱监测装置多数故障是人为和环境因素造成,为保证电清正常运行,电清维修人员应做到日维护、周维护、月维护,还要经常使用“综合键”来检查各单锭,即时发现和解决问题。我们在生产过程中还使用了定长功能和定时交班功能,给车间生产带来了方便,为企业创造了更好的经济效益。